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  Exceso de material
Enviado por: xero83 - 21-12-2018, 01:35 PM - Foro: General - Respuestas (3)

Hola a todos, tengo un pequeño problema y es que no se me ocurren mas cosas, tengo un exceso claro de material.
He revisado los pasos y haciendo una prueba de extrusión, extruye 100mm perfectos, lo he revisado unas cuantas veces.
El flow en cura lo tengo al 100%, pero a la hora de imprimir tengo que rebajar el flow casi al 50% para que salga bien.
Material seleccionado correctamente y flujos de 100%. El exceso de material es demasiado.
Ademas cuando está imprimiendo los motores corren demasiado, entra mucho material.
He revisado el firmware y restaurado uno que yo tenia anteriormente.
La imagen adjuntada es con un flujo de 50% se pueden hacer una idea.

Alguna idea, porque no se me ocurren muchas.


He revisado el gcode, y me acabo de dar cuenta que tiene habilitada la opción volumétrica: ;FLAVOR:Marlin(Volumetric)
Esta tarde probaré si es eso y os comento.



Archivos adjuntos Miniatura(s)
   

  problema con meshlab y meshmixer
Enviado por: edus2846 - 20-12-2018, 08:27 PM - Foro: Scanners 3D - Respuestas (1)

Hola,  he comprado un kinect 360 hace unos dias, y mirando videos en youtube consegui  hacer un scaneo de prueba de mi mismo y lo imprimi con la anet a8, y el resultado esta bastante bien para ser la primera vez. El problema ahora lo tengo con meshlab y meshmixer que los he descargado pero me dan este error, los dos el mismo error.:


---------------------------
meshmixer.exe - Error del sistema
---------------------------
El programa no puede iniciarse porque falta MSVCP140.dll en el equipo. Intente reinstalar el programa para corregir este problema. 
---------------------------
Aceptar   
---------------------------

¿A alguien le ha pasado algo asi?, o ¿sabeis como puedo solucionarlo?
gracias , y un saludo a la gente del foro de edus2846
feliz navidad


  Vendo 2 impresoras + accesorios
Enviado por: Eltruji - 20-12-2018, 01:06 PM - Foro: Venta - Respuestas (2)

Hola!

Debido a unos problemas tengo que proceder a vender mis dos impresoras junto con una gran cantidad de accesorios.

Las impresoras están a medio montar, pero funciona todo. Accesorios, hay un montón, casi tantos como para montar otra impresora: finales de carrera, ramps, LCD, extrusores...

Edito para poner que también doy 9 kg de ABS (3mm) +1 kg ABS 1.75 + 1 kg PLA 1.75

Si alguien está interesado que me contacte y lo aclaramos todo

Precio (negociable) 300€
[Imagen: 34-EB1503-6674-4510-AF07-7996183-D93-AC.jpg]

[Imagen: 130098-E4-4-ECC-49-A4-85-D1-30-F695921-C39.jpg]


  Lineas horizontales muy marcadas
Enviado por: Replikante - 20-12-2018, 07:07 AM - Foro: Impresoras - Respuestas (8)

Hola.

Desde hace unos dias estoy viendo en las piezas unas lineas horizotales bastante marcadas como si tuviera ligera sobreextrusion. He hecho unos cubos de calibracion para verlo mejor y evidentemente le pasa algo a la impresora.

Tengo una P3steel con boquilla 0.4, capas 0,2, velocidad perimetros 45mm, velocidad relleno 50 mm, velocidad travel 100 mm, imprimo con PLA a 205 grados, cama caliente a 70 grados al pricipio y luego a 40.

Adjunto foto con un cubo de calibracion antiguo (izquierda) y otro de ahora (derecha):
[Imagen: cubos.jpg]


Tal vez no se note tanto, pero visto de cerca y al tacto el cambio es evidente.

He probado diferentes cosas sin ningun resultado, como:

- Revisar los pasos del motor del extrusor
- Aflojar/apretar el tensor del filamento
- Dar un poco mas de valor a extrusion multiplier / dar un poco menos de valor a extrusion multiplier
- Imprimir sin cama caliente
- Dar mas tension a las correas / quitar tension a las correas
- Cambiar la correa del eje x
- Cambiar la anchura de perimetros

Solo me queda pensar en algun problema con el extrusor o con los drivers, si extruyo filamento parece que lo hace igual de bien que antes, no hay inconsistencia. 

La pregunta: ¿Si un driver fallara se reflejaria el resultado de la manera que esta pasando a las piezas?

Gracias!


  Problema con motores y Arduino Nano
Enviado por: Jericonsio - 20-12-2018, 03:20 AM - Foro: Arduino - Respuestas (2)

T
Buenas tardes, supongo que empezaré con la misma historia que todos. No sé mucho del tema, pero me aventuré a hacer mi propia CNC.

La cual estoy armando con una serie de componentes reciclados que encontré en MercadoLibre y Facebook. Bueno les comento de mis componentes.

*Arduino Nano (genérico)
*Shield Grbl para nano 
*Driver A4988
*Fuente de 12 v
*Motor 42HS34-1304A 1.8° Hybrid Stepper Motor 2 

Specifications:
Brand: EleskMaker
Model: 42HS34-1304A
Motor length: 34mm
Diameter of axle: 4.5mm
The front shaft length: 20mm
Static torque: 2.2kg.cm
Size: 42mm*42mm*34mm

*Estoy utilizando una correa sobre el perfil Bosch o T-slot  la cual no sé cuántos paso necesita para dar una vuelta de 360, supongo que al haber venido con el motor debe ser 360/1.8 =200. 

Hice los pasos principales de cargar el Grbl en Arduino, conectar al shield, calibrar los drivers  según la fórmula de  ["Vref = Imax (8xRs)" al 70%] ya que planeó usar pasos completos, para lo cual retire todos los jumpers. 

La fórmula me da "0.728" por temas de redondeo estoy calibrando todo a "0.73"

El resultado de todo esto es que el motor no se mueve e intentado innumerables configuraciones programadas por el "Universal g code sender " pero el resultado siempre  es el mismo, el motor no se mueve y demora mucho en desplazarse, ya que en el gcodesender  figuran como "moviéndose" . Cada vez que le doy una orden al motor el eje que debería girar se pone duro, haciendo imposible moverlo.

No sé qué estoy haciendo mal. 
Los motores y los drivers Funcionan ya que fueron testados en otras máquinas.

Mis preguntas son las siguientes .

¿Estoy teniendo un problema de software o hardware?
¿Qué  significa " mot_VOT_se1" ? y ¿por qué tiene un Jumper?
¿Se podrá clonar uno de los ejes ? ¿ Que piezas necesito para eso?
¿Se puede prescindir del shield y hacer pruebas con la protoboard?


PD : hice la prueba de mi placa Arduino con un motor de lectora de CD y el resultado es el mismo, igual en la foto no está conectada.
 Bueno espero poder  recibir recomendaciones para solucionar mi problema.   




Álbum con fotos del proyecto 

https://photos.app.goo.gl/FjLtyMgivuussNC16



Grbl 0.8c ['$' for help]
$0=80.000 (x, step/mm)
$1=80.000 (y, step/mm)
$2=80.000 (z, step/mm)
$3=10 (step pulse, usec)
$4=250.000 (default feed, mm/min)
$5=500.000 (default seek, mm/min)
$6=0 (step port invert mask, int:00000000)
$7=25 (step idle delay, msec)
$8=10.000 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.050 (junction deviation, mm)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=3 (n-decimals, int)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=25.000 (homing feed, mm/min)
$20=500.000 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.000 (homing pull-off, mm)
ok
$$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
[G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
ok
$$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok

Desde ya muchas gracias  
Saludos 

Jerico
[Imagen: 26281-DF1-7-DAE-4-F33-ACBB-5-E77-AF812-D10.jpg]


[Imagen: 0-EA44-BB1-9-DF6-447-A-8825-E1-B4-E2365-EE3.jpg]