Hola a todos, tengo un pequeño problema y es que no se me ocurren mas cosas, tengo un exceso claro de material.
He revisado los pasos y haciendo una prueba de extrusión, extruye 100mm perfectos, lo he revisado unas cuantas veces.
El flow en cura lo tengo al 100%, pero a la hora de imprimir tengo que rebajar el flow casi al 50% para que salga bien.
Material seleccionado correctamente y flujos de 100%. El exceso de material es demasiado.
Ademas cuando está imprimiendo los motores corren demasiado, entra mucho material.
He revisado el firmware y restaurado uno que yo tenia anteriormente.
La imagen adjuntada es con un flujo de 50% se pueden hacer una idea.
Alguna idea, porque no se me ocurren muchas.
He revisado el gcode, y me acabo de dar cuenta que tiene habilitada la opción volumétrica: ;FLAVOR:Marlin(Volumetric)
Esta tarde probaré si es eso y os comento.
Hola, he comprado un kinect 360 hace unos dias, y mirando videos en youtube consegui hacer un scaneo de prueba de mi mismo y lo imprimi con la anet a8, y el resultado esta bastante bien para ser la primera vez. El problema ahora lo tengo con meshlab y meshmixer que los he descargado pero me dan este error, los dos el mismo error.:
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meshmixer.exe - Error del sistema
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El programa no puede iniciarse porque falta MSVCP140.dll en el equipo. Intente reinstalar el programa para corregir este problema.
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Aceptar
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¿A alguien le ha pasado algo asi?, o ¿sabeis como puedo solucionarlo?
gracias , y un saludo a la gente del foro de edus2846
feliz navidad
Debido a unos problemas tengo que proceder a vender mis dos impresoras junto con una gran cantidad de accesorios.
Las impresoras están a medio montar, pero funciona todo. Accesorios, hay un montón, casi tantos como para montar otra impresora: finales de carrera, ramps, LCD, extrusores...
Edito para poner que también doy 9 kg de ABS (3mm) +1 kg ABS 1.75 + 1 kg PLA 1.75
Si alguien está interesado que me contacte y lo aclaramos todo
Desde hace unos dias estoy viendo en las piezas unas lineas horizotales bastante marcadas como si tuviera ligera sobreextrusion. He hecho unos cubos de calibracion para verlo mejor y evidentemente le pasa algo a la impresora.
Tengo una P3steel con boquilla 0.4, capas 0,2, velocidad perimetros 45mm, velocidad relleno 50 mm, velocidad travel 100 mm, imprimo con PLA a 205 grados, cama caliente a 70 grados al pricipio y luego a 40.
Adjunto foto con un cubo de calibracion antiguo (izquierda) y otro de ahora (derecha):
Tal vez no se note tanto, pero visto de cerca y al tacto el cambio es evidente.
He probado diferentes cosas sin ningun resultado, como:
- Revisar los pasos del motor del extrusor
- Aflojar/apretar el tensor del filamento
- Dar un poco mas de valor a extrusion multiplier / dar un poco menos de valor a extrusion multiplier
- Imprimir sin cama caliente
- Dar mas tension a las correas / quitar tension a las correas
- Cambiar la correa del eje x
- Cambiar la anchura de perimetros
Solo me queda pensar en algun problema con el extrusor o con los drivers, si extruyo filamento parece que lo hace igual de bien que antes, no hay inconsistencia.
La pregunta: ¿Si un driver fallara se reflejaria el resultado de la manera que esta pasando a las piezas?
T Buenas tardes, supongo que empezaré con la misma historia que todos. No sé mucho del tema, pero me aventuré a hacer mi propia CNC.
La cual estoy armando con una serie de componentes reciclados que encontré en MercadoLibre y Facebook. Bueno les comento de mis componentes.
*Arduino Nano (genérico) *Shield Grbl para nano *Driver A4988 *Fuente de 12 v *Motor 42HS34-1304A 1.8° Hybrid Stepper Motor 2
Specifications: Brand: EleskMaker Model: 42HS34-1304A Motor length: 34mm Diameter of axle: 4.5mm The front shaft length: 20mm Static torque: 2.2kg.cm Size: 42mm*42mm*34mm
*Estoy utilizando una correa sobre el perfil Bosch o T-slot la cual no sé cuántos paso necesita para dar una vuelta de 360, supongo que al haber venido con el motor debe ser 360/1.8 =200.
Hice los pasos principales de cargar el Grbl en Arduino, conectar al shield, calibrar los drivers según la fórmula de ["Vref = Imax (8xRs)" al 70%] ya que planeó usar pasos completos, para lo cual retire todos los jumpers.
La fórmula me da "0.728" por temas de redondeo estoy calibrando todo a "0.73"
El resultado de todo esto es que el motor no se mueve e intentado innumerables configuraciones programadas por el "Universal g code sender " pero el resultado siempre es el mismo, el motor no se mueve y demora mucho en desplazarse, ya que en el gcodesender figuran como "moviéndose" . Cada vez que le doy una orden al motor el eje que debería girar se pone duro, haciendo imposible moverlo.
No sé qué estoy haciendo mal. Los motores y los drivers Funcionan ya que fueron testados en otras máquinas.
Mis preguntas son las siguientes .
¿Estoy teniendo un problema de software o hardware? ¿Qué significa " mot_VOT_se1" ? y ¿por qué tiene un Jumper? ¿Se podrá clonar uno de los ejes ? ¿ Que piezas necesito para eso? ¿Se puede prescindir del shield y hacer pruebas con la protoboard?
PD : hice la prueba de mi placa Arduino con un motor de lectora de CD y el resultado es el mismo, igual en la foto no está conectada. Bueno espero poder recibir recomendaciones para solucionar mi problema.