04-03-2021, 12:41 AM
Que tal mi nombre es José, tenía ya hace tiempo el gusanillo por montar mi propia cnc laser hasta que me he tirado al pozo, os comento lo que tengo.
Perfiles 2040 1m x 1m
Arduino uno + cnc shield + drivers drv8825
Motores nema 17 con arrastre por correas.
Uso lasergrbl
La idea es una vez que hiciera funcionar todo correctamente y calibrado montarle un Co2 de 40w.
Con toda la parte ya mecánica y eléctrica montada he probado el laser con formatos no más de 20x30 y sin problemas, pero cuando he pasado y a formatos mayores de unos 60x60 ha empezado los problemas.
El primero es que a mitad de trabajo salta a otro punto como si se saltara la secuencia de comandos, se invierte, se va a otro punto diferente y descuadra ya las cordenadas, graba en otro punto mucho más separado y adelantado o al revés.
El segundo fallo es que se queda parado en seco con el laser a a la potencia que le pillé en ese momento(un peligro).
Tengo los motores a 1/4 de paso y los drivers calibrados a 480Mnw, no se quedan pillados van bien
De intensidad tampoco se calienta.
Los patinadores si he notado que quedan un poco duros y no deslizan tan suaves pero no le he notado tampoco que fuese muy forzado ni tampoco saltos.
He borrado por error la imagen del mensaje que lanzaba el programa. Se quedaba como pillado.
No se si es que está muy alto de velocidad.
Os dejo una imagen de lo que he grabado tuve que invertirla y buscarle de nuevo los puntos para que coincidiera y poder terminarla de primera me hizo el salto y cuando lo inverti se quedó pillado.
Perfiles 2040 1m x 1m
Arduino uno + cnc shield + drivers drv8825
Motores nema 17 con arrastre por correas.
Uso lasergrbl
La idea es una vez que hiciera funcionar todo correctamente y calibrado montarle un Co2 de 40w.
Con toda la parte ya mecánica y eléctrica montada he probado el laser con formatos no más de 20x30 y sin problemas, pero cuando he pasado y a formatos mayores de unos 60x60 ha empezado los problemas.
El primero es que a mitad de trabajo salta a otro punto como si se saltara la secuencia de comandos, se invierte, se va a otro punto diferente y descuadra ya las cordenadas, graba en otro punto mucho más separado y adelantado o al revés.
El segundo fallo es que se queda parado en seco con el laser a a la potencia que le pillé en ese momento(un peligro).
Tengo los motores a 1/4 de paso y los drivers calibrados a 480Mnw, no se quedan pillados van bien
De intensidad tampoco se calienta.
Los patinadores si he notado que quedan un poco duros y no deslizan tan suaves pero no le he notado tampoco que fuese muy forzado ni tampoco saltos.
He borrado por error la imagen del mensaje que lanzaba el programa. Se quedaba como pillado.
No se si es que está muy alto de velocidad.
Os dejo una imagen de lo que he grabado tuve que invertirla y buscarle de nuevo los puntos para que coincidiera y poder terminarla de primera me hizo el salto y cuando lo inverti se quedó pillado.